液壓靜力壓樁機是公認的高效、低污染的
環保型樁基礎施工設備,投放市場十年來,以其特有的優勢,很快占據了沿海城市建筑基礎施工的市場。
但是,20世紀90年代中期的老機型的液壓系統流量偏小,相應的壓樁效率較低。有的用戶曾參照新機型加大了供油量,加快了壓樁速度,雖提高了施工效率,但其液壓系統卻因此而產生了強烈的
噪聲。經檢查,主要
噪聲源有兩處,一是從液壓泵組出口至匯流器(3個液壓泵供油匯流)之間的輸油鋼管振動發出的
噪聲;二是行走時,縱移液壓缸時壓力油入口處的液流受沖擊產生的高頻
噪聲。
排除噪聲的方法:
(1)由于系統壓力油從液壓泵流至匯流器的管路上要經過二道90度彎的鋼管,當工作壓力達到10-16MPa時,液流的液動力激發了彎頭處鋼管的固有頻率,致使該段管路發生劇烈振動,從而輻射出強烈噪聲。經研究決定,將其中的一個90度鋼管的彎曲處切除,換上通經為32mm、4層鋼絲纏繞、長700mm的液壓膠管。這樣在工作壓力范圍內,液流就不能引發管路的共振,從根本上排除了這個噪聲源。
(2)縱移液壓缸時,壓力油入口處的這個噪聲源是由節流塞而引起的。因為系統流量加大后,整機行走速度過快,起步、停步時對機身的沖擊很大,為了適當降速而加了一個節流塞(見圖1)當壓力油穿過節流孔a-a經b口進入液壓缸時,由于孔道面積突然加大而形成噴流。從而生產強烈的沖擊噪聲。
我們將接頭改成如圖2所示的形狀,接頭孔道中部b處的斷面積最小(但能滿足節流要求),液流的入口a和出口c均做成喇叭口狀,裝機試驗,取得了令人滿意的效果,消除了這個噪聲源。
為避免噪聲的發生,在液流管路上應盡量避免通流截面的突變;采用鋼管的管路時,特別是有多處彎道的情況下,應考慮液動力的影響,避免管道產生共振現象,必要時可加一段軟管以消除振動,防止噪聲的發生。
噪聲控制,噪聲治理
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