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    塑料機泵浦噪音之排除研究

    來源: 中國環保信息網切記!信息來至互聯網,僅供參考2010-04-03 訪問:
    一、摘要:  

      本文將針對工具機或塑料射出成型機常見的異常問題-晨動與噪音,作異常現象的診斷工作,配合CNC實驗室的頻譜分析儀(Spectrum Analyzer),以加速規和分貝計作感應器,除了找出若干的問題點,并成功的將馬達支撐架 的徑向振動量由38mg降到6.7mg(在馬達一倍轉速下),噪音計所量測到的音壓準位(Sound Pressure Level)由原來的91.8db降到82.5db。在振動量上改善5.2倍,噪音減少9.3db。(注:改善二 倍為減少6db)

      本文將陳述整個振動與噪音診斷的過程,并將建議幾個改善方案。此些改善方案將在日 后做機臺實驗測試,以期能得更佳的音質與機器性能。

    二、振動與噪音的來源

      機器所產生的振動與噪音原因甚多,隨著機器與應用范圍的不同,很難分析歸納出一套 完整的規則,需憑經驗多方評估之。通常機械所產生的振動與噪音原因如下:  

    1.機械元件裝配欠佳:     

    轉動軸的連接發生未對準或不對心的問題,皮帶裝配過松、齒輪接觸偏斜,皆會產生振動和不必要的噪音。

    2.機械元件不平衡或損壞     

    齒輪、輪葉片、主軸的質量分配不均勻,會在徑向產扛不平衡的振動量。而軸承中的滾珠受損,或內、外圈軌道有凹痕、異物等情形,皆會產生振動和噪音。

    3.熱變形造成精度喪失:       

    以工具機的球螺桿而言,若預拉值不夠,當持續運轉時,溫升熱變形將使球螺桿彎曲,而使磨擦加大,亦會引起振動。

    4.外力造成強力振動:

    由于外力的激振源迼成物體的強制振動,可以找出激振源來排除。

    三、馬達與油壓泵之振動特性:  

    1.馬達:

    圖1 馬達與油壓泵的配置圖 塑料成形機的馬達與油壓泵之配置如Fig.1所示,馬達軸與油壓泵軸承靠聯軸器(Couping)來聯接。馬達的轉速約為1170rpm,相當于1170/60=19.5Hz。故正常馬達的振動特性為在徑向產生,一倍轉速的振動速號,并在其倍頻(1×轉速、2 ×轉速、…n×轉速)產生諧波(harmonic wave)。

    2.油壓泵:

    目前射出機所使用的油壓泵為輪葉式(Vane)油壓泵,其特性如Fig.2 所示。

    Fig.2所示A.B兩圖呈偏心,A回轉而B固定。A圖上的轉葉,可在槽中自由的移動。輪葉亦會因離心力的作用而與外壁接觸,產生碰撞(Impact),而發生 振動。故當油壓泵的輪葉數為n片時,馬達轉一圈時,其完成n個周期,故泵的 振動皆發生于n倍的轉速。故目前射出成型機所使用的油壓泵而言,為12片之輪葉,故其振動發生于12倍轉速下,和12倍轉速的倍頻(24倍、36倍、48倍……)諧波上。

    四、塑料射出成形機的振動和噪音量測:

    圖3 實驗量測架圖 針對機臺作測量,并于在線找一音質好機臺作比較。以頻譜分析儀(Hp3566A)來測量, 分別將加速規(Accelermeter)置于馬達支撐架的徑向與軸向位置,并加上分貝計量測主要噪 音的頻率,量測位置如Fig.3所示。因工廠白天環境噪音過大,無法真正的測量到油壓泵的 振動噪音,故選擇量測時間為廠內停機時后,約晚上8:00~10:00左右。

      Fig.4顯示實驗量測的原始振動量與噪音值。由圖可知無論任何機臺的振動和噪音值皆 1170rpm 發生在12倍轉速處(─────×12=235.5Hz)與12倍頻諧波(24f、36f、48f……72f,f為 60 馬達的轉速)。此現象非常的“明顯”與“規律”,證明噪音的來源大都來自油壓泵的葉片 拍打油壓之聲音。另外我們可以在Fig.4所示分貝計的訊號上,看到在頻率1-3附近,可看到 一明顯的波峰值,此值經證明為馬達切割磁力線所產生的高頻噪音,此情形己經換馬達而獲 得改善。Fig.4亦顯示了一趨勢,分貝計所量到分貝值較大處對相應頻率的振動值亦較大。 若能改善振動的話,則亦能減少噪音的發生。亦即在此案例下,振動→(相關性)←噪音。

    (a)徑向

    圖4 LK機型的原始振動量

    (b)軸向 訊號

    (c)分貝計            

    1.馬達與油壓泵之頻率反應圖\fs24 (FRF)

    圖5 FRF實驗示意圖 塑料射出機所用馬達為19.5HZ的轉速頻率,根據以上的分析,在其倍頻和12倍的倍頻都會有較大的振動量,故我們將藉由敲鎚來敲得整系統的Freguency Response Function(FRF),以確認是否會因“共振”引起較大的振動量。

      在求FRF的模態測試中,實驗設備圖如Fig.5所示,主要是要求得油壓泵的振動響應行為 。   

    1.FRF結果:   

      由Fig.6的油壓泵頻率涵數響應圖得知在23HZ有一明顯的波峰值,此23HZ的波峰值與馬 達的轉速頻率20HZ非常接近,在振動行為上會發生所謂“共振resonance”的現象,造成油 壓泵的轉軸在徑向會有很大的振動量,進而使得油壓泵在12倍的轉速下,葉片拍打油的聲音 亦會增大。若能將23HZ的波峰往較高頻處移動,亦即向右移,使其遠離轉速頻率,將可使噪音值改善。

    五、改善方案:   

      根據前述的分析,SQP21之油壓泵懸掛于馬達上,造成馬達轉速頻率(20HZ),接近于共 振頻率(23HZ),基于此特性,在改善的過程中,即著重于改善油壓泵的支撐剛性,使得共振 頻率能夠遠離轉速頻率。一般而言,噪音問題的傳遞路徑可分為二大類。一為Air Born(經由空氣傳遞),另一為Structure Born(經由結構傳遞)。其與頻率高低的關系如下:

       以此次油壓泵的聲音過大而言,12倍轉速頻率為12×19.5HZ=235HZ,屬于400HZ以下, 且由圖四觀察來看,噪音與振動有相對的關系,故擬從結構改善著手。為了確定改善結構對振動與噪音的“有效性”,可從質量法與剛性法來著手。

    (A) 質量法 改變結構共振頻率 降低振幅 需嘗試不同質量大小與位置

    (B) 剛性法 補強位置要正確 需對模態特性有初步了解 需配合敲擊驗 Stittness 剛性

      由于馬達與Pump安置于機架中,其中還有油壓管路的分布,較難用質量法來確認,采用 剛性法來確認。

    改善結果:

    圖7 支撐改善示意圖 將泵的支持方式加上一支撐栓和一橡皮阻尼器(Rubber Damper),如Fig.7所示。     

      改善前后之徑向、軸向振動量與分貝計所量測到噪音值如Fig.8所示。(量劑moter+SQ P21之PUMP)。 在徑向的振動量方面,在一倍轉速下振動量由38mg下降到6.7mg,而在12倍轉速之輪葉 拍打振動量從50mg改善到6.0mg。相同的軸向的振動量上,一倍轉速己從10.1mg改善到9mg, 在12倍轉速下的振動已由37mg下降到21.5mg。

    另外Fig.9顯示了改善前、后以分貝計所量測出來的音壓準位\fs24 (Sound Pressure Level),已經由原來的91.8db降到改善后82.5db,在聲音的質量上已經獲得很明顥的改善。 亦足以證明本次從振動的觀點來解決噪音問題,能夠獲得有效的改善。

    六、結論

    (一)油壓泵支撐架的最佳位置選擇:   

    在剛性法中提及加入一剛性物體,來改變系統的特性,可有效的改善音質。但支撐栓的 放置地點,剛關系著支撐栓對pump的滅振效果。吾人曾經在計算機上建立了一簡單的有限元素模型,來測試支撐栓對系統剛性的影響。如 Fig.7所示,當距離d漸漸變大時,整個系統剛性變強,自然頻率亦隨之上升,故在支撐栓位 置對噪音的改善關系上,有待實驗測試之!

    (二)阻尼層(damper)的被覆:   

    利用阻尼(damping)的效應,可降低振動的振幅。由于輪葉式的油壓泵,為一離心且偏 心式的旋轉輪葉,其振動量直接應在油壓泵的外壁上,且局部區域振動量最大。   市面上所售之“隔振漆”,可涂抹于油壓泵的外壁,來控制振動量。其利用涂抹的厚度 來控制阻尼值,但必須考慮到其熱傳問題。

    (三)油壓泵之支撐栓的設計可作適當的改善,例如加大支撐栓的尺寸(外徑),可提高系統的剛性。

    (四)此次改善,在馬達支撐架上的徑面振動量,已從一倍轉速下的38mg降到6.7mg,改善了82%,噪音值從91.8db降到82.5db,而測量出91.8db之音量是在晚上工廠停機所測量,82.5db測于白天量測.已有受到工廠環境噪音的影響,但仍小于91.8db。


    噪聲控制,噪聲治理
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