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    SBR生物脫氮技術(shù)在味精廢水治理中的應(yīng)用

    來(lái)源: 中國(guó)環(huán)保信息網(wǎng)2009-11-10 訪問(wèn):

    SBR生物脫氮技術(shù)在味精廢水治理中的應(yīng)用

     
     陽(yáng)高立棟王現(xiàn)星
    河南蓮花味精股份有限公司,項(xiàng)城 466200)
     
    摘要:本文介紹了通過(guò)調(diào)整SBR的運(yùn)行參數(shù)和運(yùn)行方式來(lái)實(shí)現(xiàn)生物脫氮的應(yīng)用實(shí)踐,為水污染防治特別是味精廢水的管理運(yùn)營(yíng)和設(shè)計(jì)提供了借鑒思路。
    關(guān)鍵詞生物脫氮   SBR    味精廢水 運(yùn)行控制
     
    前言
    味精生產(chǎn)屬發(fā)酵行業(yè),生產(chǎn)過(guò)程主要是以水為媒介進(jìn)行,所排廢水中以有機(jī)污染物為主,濃度較高,成份相對(duì)復(fù)雜,治理難度較大。由于味精生產(chǎn)過(guò)程中使用了液氨作為輔料,使得處理的廢水中NH3-N濃度較高,對(duì)流域水系造成了一定的污染,且到2007年1月1日,根據(jù)味精污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的要求[1],所有外排味精廢水COD≤200mg/L,NH3-N≤50mg/L,標(biāo)準(zhǔn)更嚴(yán),環(huán)境要求更加迫切,解決廢水的脫氮問(wèn)題成為同行業(yè)的主要環(huán)保工作。為此,公司在2005年組織有關(guān)工程技術(shù)人員進(jìn)行了脫氮研究,對(duì)現(xiàn)有治理設(shè)施進(jìn)行完善,對(duì)現(xiàn)有治理技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)新,以期提前實(shí)現(xiàn)味精工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的新要求。
    氨氮治理的技術(shù)路線
    通過(guò)將近一年的研究、探討、摸索、優(yōu)化和實(shí)踐,自2005年12月份以來(lái),我們已基本解決了味精廢水的氨氮治理問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了味精廢水的穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放,主要污染物控制指標(biāo)優(yōu)于味精工業(yè)污染物排放新標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到外排廢水COD≤150mg/L,NH3-N≤35mg/L。
    具體技術(shù)路線敘述如下。
    2.1 實(shí)施清潔生產(chǎn) 強(qiáng)化源頭控制
    對(duì)生產(chǎn)中產(chǎn)生高NH3-N濃度的發(fā)酵取樣水、發(fā)酵看pH水進(jìn)行收集后隨發(fā)酵液一起進(jìn)入下道工序;對(duì)產(chǎn)生較高NH3-N濃度的粗制濃縮蒸發(fā)水回用到發(fā)酵車間,作為其它輔料的配料水進(jìn)入發(fā)酵罐,同時(shí)也節(jié)省了液氨的投加量;對(duì)產(chǎn)生較低NH3-N濃度的發(fā)酵洗罐廢水、粗制尾液濃縮蒸發(fā)水全部收集后送到污水處理廠進(jìn)行生物處理。通過(guò)分流和回用等措施使污水處理廠每天接收廢水中的NH3-N總量減少了75%~80%,其中第一污水處理廠每天接收的中、低濃度廢水水量由原來(lái)的4500 m3減少到3000 m3,綜合水質(zhì)的NH3-N濃度由550 mg/L降到200 mg/L。實(shí)施清潔生產(chǎn)和源頭控制為后續(xù)生物脫氮處理創(chuàng)造了條件,減輕了壓力。
    2.2 創(chuàng)新治理技術(shù) 提高脫氮效果
    原有中、低濃度廢水的處理設(shè)施先后于1996年和1997年建成投產(chǎn)運(yùn)行,采用“UASB+SBR”工藝,SBR設(shè)施的原設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)為COD≤1500mg/L,NH3-N≤550mg/L,出水水質(zhì)為COD≤300mg/L,NH3-N≤120mg/L,不能滿足行業(yè)廢水排放的新要求,特別是對(duì)氨氮指標(biāo)的要求,再加之部分設(shè)備老化,為此,必須完善設(shè)施、創(chuàng)新技術(shù)、提高效果。于是對(duì)接收的綜合廢水利用原有SBR處理設(shè)施,在調(diào)整控制參數(shù)、增加脫氮設(shè)施、改變運(yùn)行方式的基礎(chǔ)上進(jìn)行生物脫氮研究。首先,我們對(duì)污水處理設(shè)施進(jìn)行了大規(guī)模的整修,并在每個(gè)SBR反應(yīng)池內(nèi)增加了兩臺(tái)推流器,使調(diào)節(jié)池的各種進(jìn)水與反應(yīng)池的活性污泥進(jìn)行充分混合,以便反硝化反應(yīng)的良好進(jìn)行;其次,通過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐,我們對(duì)調(diào)節(jié)池的綜合水質(zhì)進(jìn)行調(diào)整,控制C/N比值在5:1左右,pH≥6.5,提高反硝化反應(yīng)的效率;第三,結(jié)合常規(guī)硝化反硝化理論和好氧反硝化[2]的新理論,我們對(duì)工藝參數(shù)和運(yùn)行方式進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整,處理流程為:進(jìn)水→缺氧攪拌(3h)→曝氣(6.5h)→缺氧攪拌(1h)→沉淀(lh)→排水(0.5h)。
    生物脫氮總結(jié)(以第一污水處理廠為例)
    為了工藝完善和更進(jìn)一步的優(yōu)化,我們對(duì)現(xiàn)階段采用生物脫氮技術(shù)后的好氧生化處理情況進(jìn)行了整理,并結(jié)合一年來(lái)的治理情況進(jìn)行了分析和總結(jié)。

     

    3.1 污水處理廠每天接收的來(lái)水情況
    小麥淀粉廢水水量為50~100 m3COD在9000mg/L左右,NH3-N在100mg/L左右;制糖廢水水量為10~20 m3COD在12000mg/L左右,NH3-N在300mg/L左右;發(fā)酵廢水水量為50~70 m3COD在15000mg/L左右,NH3-N在650mg/L左右;粗制廢水水量為9001000m3COD在500mg/L左右,NH3-N在450mg/L左右;精制廢水水量為300~350 m3COD在400mg/L左右,NH3-N在110mg/L左右;尾液濃縮蒸發(fā)水水量
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