全國水環(huán)境污染治理設(shè)施運營管理技術(shù)交流研討會論文集
馮 雷,張守健,王天利
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摘要:以某淀粉生產(chǎn)企業(yè)廢水處理為例,介紹了IC+A/B工藝處理高濃度
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淀粉廢水的工程設(shè)計,該工程設(shè)計規(guī)模為2500m3/d,進水COD為10000mg/L,
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處理后達到國家一級排放標準。實際運行結(jié)果表明:該廢水處理技術(shù)不但能
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夠保證出水水質(zhì),而且高效低耗,具有可觀的經(jīng)濟效益,是一種切實可行的
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處理技術(shù)。
關(guān)鍵詞:IC+A/B工藝; 淀粉廢水; 顆粒污泥; 工程調(diào)試
山東省濰坊市某淀粉企業(yè)是以玉米為生產(chǎn)原料,年生產(chǎn)淀粉32萬噸的企業(yè),由于該企業(yè)屬于新建項目,故執(zhí)行“三同時”的標準。根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)要求,設(shè)計每天的處理水量為2500m3/d。
1 玉米淀粉的生產(chǎn)工藝及其廢水的特征
1.1 玉米淀粉的生產(chǎn)工藝
該企業(yè)玉米經(jīng)過清理、稱重后送入浸泡罐,在一定溫度下進行浸泡。浸泡后的玉米輸送入脫坯磨,破碎籽粒游離出坯芽分離出的坯芽被洗滌干燥,送入榨油工序。經(jīng)過精磨作用后纖維上粘附的淀粉和蛋白質(zhì)被去除,篩離洗滌后纖維進行干燥。含有淀粉和蛋白質(zhì)的淀粉乳進入分離機進行分離,分離出的蛋白質(zhì)進行濃縮干燥;淀粉進一步經(jīng)洗滌后得到純凈淀粉乳進行干燥或送入淀粉洗滌加工工段。

1.2 玉米淀粉廢水的特征
隨著淀粉行業(yè)技術(shù)的發(fā)展,處理淀粉廢水的工藝在節(jié)水方面也有了長足的進步。90年代末,噸淀粉用水量還在6~8m3,而在最近一兩年內(nèi),由于水資源的日益匱乏,淀粉生產(chǎn)廠家在清潔生產(chǎn)方面加大了力度,噸淀粉用水降至3 m3甚至更低。水循環(huán)利用次數(shù)的增加,使淀粉廢水又有了新的特征。
由于該廠沒有菲汀車間,故菲汀水不用考慮,其他工序排水工段主要集中在玉米浸泡輸送、纖維榨水、浮選濃縮、蛋白壓濾等工藝。其中浮選濃縮工段排水量最大,占總水量的70%左右,其他工段用水通過工藝改造都用車間的工藝水進行閉路循環(huán),基本上不排水,所以總的處理水量相對來說較低。
1.3 廢水的進水水質(zhì)及出水要求
根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模及生產(chǎn)廢水的水質(zhì)數(shù)據(jù),設(shè)計進水水質(zhì)及出水要求如表1所示。
2 廢水處理工藝
2.1 廢水處理工藝流程
考慮到其他工段的水都實現(xiàn)了閉路循環(huán),廢水主要是淀粉洗滌的工藝水,COD濃度在10000mg/l左右,B/C在0.4左右,可生化性較好,故采用以厭氧生物處理為主的處理工藝。由于此水溫度較高(一般在460C左右)必須經(jīng)過通過沉降罐降溫,而且沉降回收部分蛋白后再進入?yún)捬酢?/font>
廢水經(jīng)厭氧處理后雖然可以去除92%以上的COD,但由于原水的有機物的濃度較高,而且經(jīng)過厭氧處理后氨氮的濃度較高,因此厭氧處理后的好氧處理必須對COD 和氨氮都同時考慮。經(jīng)過仔細分析比較,再考慮到工人的實際的操作運行的管理方便,本工程好氧采用了A/B法的處理工藝,在B段的氧化池中加掛了填料以提高對氨氮的去除率。為確保出水水質(zhì)達到排放標準,采用混凝沉淀作為最后一道處理工藝,以確保出水水質(zhì)穩(wěn)定達標。工藝流程如圖2
2.2 污泥處理工藝流程
2.3 厭氧及好氧系統(tǒng)的特點
2.3.1 厭氧處理系統(tǒng)的特點
本工程厭氧系統(tǒng)采用的是IC內(nèi)循環(huán)厭氧反應(yīng)器。他是由上、下兩個動力學(xué)過程不同的反應(yīng)室組合而成,相當于兩個UASB疊加而成。IC利用下集氣罩收集的沼氣產(chǎn)生的提升作用,通過提升管將沼氣和廢水提升到氣液分離器進行氣水分離,液體通過回流管返回到下反應(yīng)室與進水混合攪拌,使下反應(yīng)室保持較高的水力負荷,顆粒污泥處于充分的膨脹狀態(tài),強化了顆粒污泥與有機廢水的接觸和傳質(zhì),大大提高了有機物的消化速率和反應(yīng)器的有機負荷,而上反應(yīng)室始終維持較低的水力負荷和產(chǎn)氣負荷,對污泥攪動作用很小,有利于污泥、廢水的分離和保持污泥的高濃度,有利于提高有機污染物的去除。 當進水濃度的突然增加或進水量的突然加大,都會對厭氧反應(yīng)器造成負荷沖擊,IC因其內(nèi)循環(huán)作用,瞬間的高濃度廢水進入反應(yīng)器后,產(chǎn)氣量大,氣提量會隨著增大,從而內(nèi)循環(huán)量大,大的內(nèi)循環(huán)量能將高濃度的廢水迅速的釋稀,從而減少了有機負荷變化對反應(yīng)器的沖擊。