中國石油網消息:(通訊員 唐駿華 白柱石 肇啟龍)大慶油田鉆探鉆井二公司去年累計進尺159.6萬多米、交井1327口,先后創出月交井140口、月進尺16.4萬米、隊月進尺突破萬米、鉆井8開7完、平均建井周期6.47天等多項紀錄。在井型多、口口井下表層套管等不利條件下,靠科技助力實現了鉆井大提速。
二公司積極探索適應復雜地下地質環境的鉆井技術,為解決部分區塊上部地層易噴、下部地層易漏及層間壓差大等難題,采取監測控制鉆速、優化鉆井液密度等措施,有效預防了井噴、井漏。
采油六廠的井地層傾角大都在1~20度之間,6度以上的井有477口,井斜特別難以控制。工程技術人員在不易產生井斜的上部井段,鉆進時加大鉆壓,提高速度;在易產生井斜的下部井段采取減小鉆壓控制井斜;在易斜層位加密測斜點,防止井斜超標;根據地層傾角大小采用不同的鐘擺鉆具組合等技術措施,起到了預防和控制井斜的目的。
12月19日,15565隊施工的喇3-PS2517井,地下傾角在9度以上,鉆至951米測斜時,井斜僅1﹒8度,但鉆至996米井斜卻增至2﹒8度(3度超標),他們立即換上螺桿換動力鉆具糾斜,鉆進30米后,井斜降到了0﹒5度。
喇嘛甸區固井質量偏低是個老大難問題,二公司先后在25口井上進行了低滲透鉆井液、低密度水泥漿、微膨水泥漿三個單項實驗和低滲透鉆井液、防腐抗滲低失水水泥漿體系組合實驗,總結出了適合該區塊地質特點的固井工藝技術和鉆井液體系,提高了高滲低壓層的固井質量,固井優質率同比提高42.43%。
隨著油田特殊工藝井數量增多,井間防碰問題特別突出,二公司先后對15口定向井推廣應用先進的密井網三維繞障井眼軌道控制技術和防碰軟件,成功避開了老井,解決了當前地下井網密集、井眼易碰的問題。
二公司還加強海拉爾探區深井提速技術研究,應用螺桿復合鉆井技術和兩性復合離子鉆井液體系取得了理想效果,平均機械鉆速5.4米/時,同比提高了25%。