廢水處理工藝的確定是依據(jù)廢水水質(zhì)特性而定的。目前多數(shù)水處理公司,對(duì)pcb廢水采用分類處理的方法,各公司根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)和使用的處理藥劑和設(shè)備特點(diǎn),將pcb生產(chǎn)廢水分類,有的分成三類:即絡(luò)合廢水(孔金屬化漂洗水)、非絡(luò)合廢水(電鍍、蝕刻、磨板)和脫膜、顯影去油墨漂洗水。有的分作兩類: 即非絡(luò)合廢水和絡(luò)合廢水。也有將蝕刻廢水歸入絡(luò)合廢水處理的,原因是蝕刻廢水中的銅以銅一氨絡(luò)合物形態(tài)存在的。也有不分類將所有廢水混在一起處理的,混在一起處理所用的沉淀劑為硫化物(na2s或dtcr)。不論分成兒類或不分類,所使用的辦法多是物理、化學(xué)法。即調(diào)ph投藥反應(yīng)、沉淀絮凝分離,或離子交換、活性炭吸附。也有采用常規(guī)生物法處理脫膜、顯影廢水的。
化學(xué)沉淀主要是去除廢水中的cu2+、ni2+,投入的藥劑是naoh或石灰乳ca(oh)2, 是用在一定的ph值條件下使之生成氫氧化物沉淀。將孔金屬化漂洗水單獨(dú)分離出來,是因?yàn)檫@股水中的cu2+是以edta—cu的絡(luò)合態(tài)存在,oh-不能與之發(fā)生反應(yīng)生成cu(oh),沉淀,而必須用親合力最強(qiáng)的s2+把edta。cu中的cu2 奪過來,使之生成cus沉淀。而蝕刻漂洗水中[cu(nh3)4]z2+的穩(wěn)定性與nh 濃度有關(guān),在nh3·h2o濃度高時(shí)絡(luò)合態(tài)占優(yōu)勢,當(dāng)nh3·h2o濃度降低時(shí)cu2+占優(yōu)勢。因此當(dāng)把蝕刻漂洗水和其他漂洗水混在?起時(shí),絡(luò)合態(tài)的cu2+向游離態(tài)轉(zhuǎn)變,因此蝕刻漂沈水作為非絡(luò)合廢水處理是合理的,不必要分在絡(luò)合廢水中。
從理論上講,采用na,s處理pcb廢水中的重金屬,對(duì)cu2+、ni2+的去除率更大、更易達(dá)標(biāo), 且廢水可以混在一起處理,減少許多麻煩。因?yàn)閏u(oh),和ni(oh),的溶度積分別為2.8×10-20。和8,7×10-19, cus和nis的溶度積分別為8,5×10-45和1.4×10-24。顯然采用na2s做沉淀劑去除效果更好。但因?yàn)閟2-也是污染物考核的重要指標(biāo),使用na2s對(duì)投入過量的s2-必須用fe2+進(jìn)行反沉淀使之從水中去除,多一套加藥裝咒,用含硫的有機(jī)螯合物(dtcr)除銅,可生printed circuit information印制電路信息2006 no.8成較人顆粒沉淀,分離較易,dtcr在水中仍以螯合狀仔在,常規(guī)的分析方法不易檢出,故不須反沉過量的沉淀劑, 且dtcr沉淀ph范圍較寬,可在中性條件f進(jìn)行處理,處理后排放水不需再調(diào)ph值,減少一道工序,沉淀污泥穩(wěn)定性好、不分解,污泥填埋后cu2+不易反析出,環(huán)境性、安全性好,但dtcr價(jià)格貴,處理成本大,一般使用不普遍,這就是從工藝上仍堅(jiān)持分類處理的原因所在。
采用離子交換法處理廢水中的重金屬,8o年代初在電鍍廢水處理中使用的比較多,主要是用于cr6+和ni2+的去除和回收。但實(shí)踐結(jié)果離子交換法處理含cr 廢水可靠性和效果并不佳,運(yùn)行管理麻煩?;厥盏你t酸不符合生產(chǎn)回用要求, 只能作為廢液再處理。故這個(gè)方法比較快的被淘汰出局。pcb廢水處理也有采用離子交換處理cuz 的。80年代香港地區(qū)使用此法的較多,離子樹脂是采用大孔徑進(jìn)口專用性樹脂。西儀環(huán)保曾在生意電子(一期)廢水處理中采用過離子交換處理絡(luò)和廢水中的銅的工藝。離子交換器(含樹脂)都是通過香港代理商進(jìn)口的,但設(shè)備運(yùn)行幾天出水就不合格了,樹脂更換后很快又出現(xiàn)故障,不能正常運(yùn)行,最后廢棄了這套裝置,仍改用硫化物處理。pcb廢水雖然主要的污染種類不多,但成份較復(fù)雜,少量的添加劑可能對(duì)樹脂產(chǎn)生負(fù)作用。
活性炭吸附(或生物活性炭)在pcb廢水處理中,主要是用于去除cod,去除有機(jī)物活性炭是很有效的,尤其對(duì)于難降解的有機(jī)物不失為之重要的手段。但是,活性炭的吸附值是很小的,飽和之后的再生很麻煩,再生設(shè)備昂貴,一般使用單位不具備再生手段, 而pcb廢水中的cod一般在1 20mg/l~ 200mg/l,用活性炭柱(或?yàn)V池)吸附,對(duì)于水量50m3/h以上的處理量,標(biāo)準(zhǔn)炭柱飽和周期在半個(gè)月左右,如果增大流速使其迅速通過,控制出水cod≤100mg/l的排方標(biāo)準(zhǔn),飽和周期可以適當(dāng)延長,但實(shí)踐過程是比較難控制的,采用活性炭吸附去除cod方法可行,但運(yùn)行成本(活性炭)是比較高的。
有的公司為解決cod問題,把含cod高的廢水單獨(dú)分類采用生物法處理, 也有的在處理系統(tǒng)的最后增加曝氣。pcb廢水中的有機(jī)物主要是高分子合成物質(zhì),屬難降解之類,在處理出水cod達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的臨界邊緣時(shí),增加后期曝氣或許能起到彌補(bǔ)作用。目前化工行業(yè)中的高濃度難降解有機(jī)廢水處理,已培養(yǎng)出一種特殊菌株,在實(shí)踐中已獲得較好的效果。筆者認(rèn)為pcb廢水cod的去除,采用生物法的關(guān)鍵同樣是特殊菌的培養(yǎng)和篩選。一旦在菌種培養(yǎng)和篩選上獲得突破,生物法處理pcb廢水就會(huì)產(chǎn)生突躍的效果。
對(duì)pcb廢水cod的消除,也有采用uv技術(shù)的。但由于光催化氧化設(shè)備投入高,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用較多,及處理效果方面的安全性等原因,在國內(nèi)pcb廢水處理業(yè)尚未見實(shí)例。目前pcb廢水處理的方法較多,從工藝技術(shù)上, 大同小異, 尚未有技術(shù)上的重要突破,不同的特點(diǎn)表現(xiàn)在工藝流程設(shè)計(jì)和設(shè)備質(zhì)量及自控技術(shù)水平等方面。