單井成本是直井的3倍多,日產量是直井的5倍至10倍,鉆井周期從130多天降到60天以內。這是長城鉆探公司蘇里格區塊已投產水平井取得的一系列成果。截至9月初,這個公司蘇53區塊有序推進水平井規模開發,為“低滲、低壓、低豐度”為特征的蘇里格氣田實現經濟有效開發探索出一條新路。
參與蘇里格氣田開發的長城鉆探公司,2005年開始找尋“少井高產、少井高效”低成本開發之路。經過與長慶油田公司有關部門密切配合,先后在蘇10-30-38H和蘇10-31-48H井等5口井進行水平井試驗,均取得明顯效果。通過認清地質規律,引進儲層改造利器,解決了單井產量低和開發成本高等難題,為蘇里格氣田實現經濟有效開發打開一條通道。
加強精細地質研究,落實儲層分布特點,使水平井開發成為可能。科研人員通過前期地質研究發現,蘇30-37等部分井區具有單層厚度大、連通性相對較好、有自然產能等地質特點,具備水平井開發的前提條件。長城鉆探采取井位優選、地質導向等技術提高鉆井成功率,確保儲層鉆遇率,實現單井產量大幅提高。目前,蘇53區塊完鉆的8口水平井砂巖鉆遇率達到80%,有效氣層鉆遇率達到60%。
解放思想、大膽創新,是長城鉆探水平井開發取得重大突破的關鍵。蘇里格水平井由于埋藏深、水平段長,壓裂施工難度極大。科研人員大膽創新,引入裸眼分割壓裂技術,實現水平段分段壓裂,實施逐層壓裂,統一返排,成功破解水平井產量難題。蘇10-31-48H實施壓裂以來,日產氣10萬立方米,成為蘇里格首口高產水平井。
同時,長城鉆探圍繞低成本開發實施一系列攻關,在設計和施工中取得多方面創新突破:取消導眼井設計,實施小井眼鉆井,完井方式采用裸眼完井下入裸眼封隔器進行分段壓裂,通過優化鉆具組合,優選PDC鉆頭,優選泥漿配方,有效解決鉆井中頻繁出現的地層垮塌、泥巖掉塊、井眼不規則等復雜情況,大幅度提高鉆井速度,尤其是水平段鉆進速度,并有效降低鉆井成本。
截至9月初,長城鉆探在蘇53區塊水平井技術整體開發全面推進,已投產7口水平井,平均日產量13萬立方米,展現了良好的開發前景。